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酸站車間酸浴生產(chǎn)技術分析論文

時間:2024-07-03 19:13:01 論文范文 我要投稿
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酸站車間酸浴生產(chǎn)技術分析論文

  1酸站車間酸浴生產(chǎn)技術

酸站車間酸浴生產(chǎn)技術分析論文

  我們可以看到在整個紡絲過程中,紡絲機上面凝固浴中的硫酸和硫酸鋅濃度及溫度會不斷下降。為了穩(wěn)定紡絲條件,我們可以不斷向紡絲機供應恒定組成和恒定溫度的酸浴,同時把稀釋了的酸浴經(jīng)管路流回酸站。在一定意義上來說,這就構成了酸浴的循環(huán)。

  在循環(huán)系統(tǒng)中,酸站把符合工藝要求的酸浴送到紡絲機浴槽,在浴槽內(nèi)粘膠就會沖出噴絲頭與硫酸進行化學反應生成纖維,這時一般濃度落差在6g/L~8g/L的范圍。隨著凝固浴中的硫酸和硫酸鋅濃度和溫度的下降,粘膠纖維的性能也會發(fā)生波動這就影響纖維質(zhì)量。同時我們還要注意的是在循環(huán)過程中,根據(jù)紡絲消耗量的多少,也不斷補加濃硫酸和硫酸鋅,并通過加熱調(diào)整其溫度。在循環(huán)泵的工作過程中,它吸入的高度及其流量的調(diào)整酸浴循環(huán)泵是離心泵,所以我們要把酸浴循環(huán)泵安裝在酸浴儲槽內(nèi)酸浴液面下。

  泵的出酸閥主要用來調(diào)節(jié)流量,出酸閥門關小時,阻力增加,流量就降低,揚程就越高。在酸浴脫氣環(huán)節(jié)中它是在脫氣罐中實現(xiàn)的。當粘膠被擠出的噴絲孔后就會形成紡絲浴發(fā)生系列的物理化學反應,同時向酸雨中釋放出大量的硫化氫等有害氣體。這些氣體直接影響著生產(chǎn)和環(huán)境。所以我們就有必要在循環(huán)中通過脫氣裝置除去硫化氫等有害氣體。而酸浴的過濾一般來說我們采用的是丙綸絲過濾器,在一定程度上可以避免粒狀濾料的粒徑不能很小的缺點,這樣可以提高過濾阻力的同時讓濾料濾徑達到幾十μm,提高過濾效果和容量。在生產(chǎn)中酸浴和粘膠中的纖維素及副產(chǎn)品反應生成膠體硫。他們會進入酸浴中,使紡絲瑕疵出現(xiàn)。所以我們必須對酸浴進行過濾。

  2酸站車間酸浴生產(chǎn)技術改造分析

  有時候上面的技術不足以滿足現(xiàn)在實際生產(chǎn)需要,我們必須提出對酸站進行技術改造。改造后我們可以采取若干臺十一效蒸發(fā)和硫酸吸水結晶的措施進行,進一步降低消耗。在實際操作中有紡絲返回的酸浴要經(jīng)過真空吸入脫氣裝置,脫去酸浴中吸收的硫化氫氣體,然后脫氣以后的酸浴進入酸浴低槽,最后酸浴離心泵再把酸浴送入到過濾器進行過濾加熱,直到最終由酸浴蒸發(fā)裝置蒸發(fā)后送到紡絲機。這樣經(jīng)過過濾后的酸浴一部分進入到酸浴中間的槽,再經(jīng)過鹽漿經(jīng)增調(diào)器送入分離機將芒硝和母液分離,這個時候芒硝就會進入生產(chǎn)裝置。酸浴經(jīng)過濾去除雜質(zhì),蒸發(fā)去除水分,結晶再去除生成的硫酸鈉。這樣就會把酸浴的組成和溫度保持在工藝的范圍內(nèi),達到我們預期的效果。


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